由于除塵器布袋形狀的原因,菱形扁袋的清灰強度低于圓袋。但據資料報導,反吹清灰獲得的最大反向加速度最高不超過3~5g(g=0.81ms2)。這樣弱的清灰強度,顯然難以去掉具有強粘性爐窯煙塵,其阻力過高的原因也就不難理解。
對于冶金爐窯的煙塵治理,脈沖噴吹清灰是最為合理的選擇。
脈沖噴吹用壓縮空氣作氣源,以瞬間釋放的方式在除塵器布袋內產生很高的壓力峰值和壓力上升速度,從而使袋壁獲得很大的反向加速度。
環隙脈沖布袋除塵器的清灰強度。在噴吹(氣源)壓力0.55MPa條件下,除塵器布袋內不同部位的平均壓力峰值可達1869~4252Pa,壓力上升速度達277~995Pa/ms,最大反向加速度達65~195g(g=0.81m/s2)。其清灰強度為反吹清灰的數十倍至上百倍。
在同一噴吹壓力下,測得MC型中心噴吹的袋壁最大反向加速度為15~43g(g=0.81m/s2),雖然明顯小于環隙噴吹,但仍比反吹清灰高得多。
在實際應用中,脈沖布袋除塵器有著很好的事例。以較早采用長袋低壓脈沖布袋除塵器的攀鋼密地機修廠2臺5t煉鋼電爐為例,自1989年12月和1990年11月以來,一直運行正常,設備阻力平穩,實際過濾風速比設計值1.55m/min提高1.33%~22.7%。由于系統通暢,冶煉時的煙塵可完全被捕集。鞍鋼10”和110高爐出鐵場,武鋼、馬鋼、鞍鋼多座轉爐的二次煙塵系統相繼采用長袋低壓脈沖布袋除塵器,都取得良好的清灰效果,從而保證了很高的煙塵捕集率。
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